台積電(2330)與供應商合作,針對無塵室內負責空氣輸送的風機過濾組(Fan Filter Unit, FFU)進行結構優化,在維持原有尺寸與運轉條件不變的情況下,將風機運轉效率從55%提升至60%以上。實測數據顯示,單一廠區平均每年可節省156萬度用電,並減少約805公噸二氧化碳當量排放。截至民國114年9月,這項改良技術已部署於晶圓二十廠第1期及第2期、晶圓二十二廠第1期及第2期,以及先進封測七廠第1期廠區,總計安裝約4萬4,000台,持續落實綠色創新理念。
晶圓製造廠房中的無塵室必須維持極高的空氣潔淨標準,風機過濾組扮演過濾空氣微粒、確保製程環境品質的關鍵角色。為提升運轉效能,台積電在設計上做出多項改進:首先將直流無刷馬達由內轉式架構改為外轉式,藉此增強轉軸力矩,確保風機在高扭矩需求下穩定運作;其次將扇葉直徑由400公厘擴大至448公厘,增加出風截面積以強化氣流穩定性。此外,團隊運用渦殼風道流場模擬技術,有效降低擾流現象、提高出風量,進一步改善空氣循環效率並減少能源消耗。
台積電在節能領域的布局不僅限於風機效能改善,目前也同步評估膜板加濕器及空氣濾網在設計與材質上的改進方案,測試其節能減碳的實際效益。透過在確保製程穩定運作的前提下,全面提升空調系統的能源使用效率,朝綠色製造的永續目標持續邁進。
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